1. Kaŭzoj de EMC kaj protektaj mezuroj
En altrapidaj senbrosaj motoroj, EMC-problemoj ofte estas la fokuso kaj malfacileco de la tuta projekto, kaj la optimumigo de la tuta EMC prenas multan tempon. Sekve, ni unue devas ĝuste rekoni la kaŭzojn por ke EMC superas la normon kaj la respondajn optimumigajn metodojn.
EMC-optimumigo ĉefe komenciĝas de tri direktoj:
- Plibonigu la fonton de interfero
En la kontrolo de altrapidaj senbrosaj motoroj, la plej grava fonto de interfero estas la veturadcirkvito kunmetita de ŝanĝaj aparatoj kiel MOS kaj IGBT. Sen tuŝi la rendimenton de la altrapida motoro, reduktante la MCU portantan frekvencon, reduktante la ŝanĝan rapidon de la ŝanĝan tubon kaj elektante la ŝanĝan tubon kun taŭgaj parametroj povas efike redukti EMC-interferon.
- Reduktante la kunligan vojon de la interferfonto
Optimumigo de PCBA-vojigo kaj aranĝo povas efike plibonigi EMC, kaj kunligo de linioj unu al la alia kaŭzos pli grandan interferon. Precipe por altfrekvencaj signallinioj, provu eviti la spurojn formantajn maŝojn kaj la spurojn formantajn antenojn. Se necese povas pliigi la ŝirman tavolon por redukti la kupladon.
- Rimedoj por bloki enmiksiĝon
La plej ofte uzata en EMC-plibonigo estas diversaj specoj de induktancoj kaj kondensiloj, kaj taŭgaj parametroj estas elektitaj por malsamaj interferoj. Y-kondensilo kaj komunreĝima induktanco estas por komuna reĝima interfero, kaj X-kondensilo estas por diferenciala reĝima interfero. La indukta magneta ringo ankaŭ estas dividita en altfrekvencan magnetan ringon kaj malaltfrekvencan magnetan ringon, kaj du specoj de induktancoj devas esti aldonitaj samtempe kiam necese.
2. EMC optimumigo kazo
En la EMC-optimumigo de 100.000-rpm senbrosa motoro de nia kompanio, jen kelkaj ŝlosilaj punktoj, kiujn mi esperas, ke ili estos helpemaj al ĉiuj.
Por igi la motoron atingi altan rapidon de cent mil revolucioj, la komenca portanta frekvenco estas agordita al 40KHZ, kiu estas duoble pli alta ol aliaj motoroj. En ĉi tiu kazo, aliaj optimumigaj metodoj ne povis efike plibonigi EMC. La ofteco estas reduktita al 30KHZ kaj la nombro da MOS-ŝanĝaj tempoj estas reduktita je 1/3 antaŭ ol estas grava plibonigo. En la sama tempo, estis trovite ke la Trr (inversa reakiro tempo) de la inversa diodo de la MOS havas efikon al EMC, kaj MOS kun pli rapida inversa reakiro tempo estis elektita. La testaj datumoj estas kiel montrita en la figuro malsupre. La marĝeno de 500KHZ~1MHZ pliiĝis je proksimume 3dB kaj la pika ondoformo estis platigita:
Pro la speciala aranĝo de la PCBA, ekzistas du alttensiaj kurentkonduktiloj, kiuj devas esti kunigitaj kun aliaj signallinioj. Post kiam la alttensia linio estas ŝanĝita al tordita paro, la reciproka interfero inter la plumboj estas multe pli malgranda. La testaj datumoj estas kiel montritaj en la figuro malsupre, kaj la 24MHZ-marĝeno pliiĝis je ĉirkaŭ 3dB:
En ĉi tiu kazo, du komunreĝimaj induktoroj estas uzataj, unu el kiuj estas malaltfrekvenca magneta ringo, kun indukto de ĉirkaŭ 50mH, kiu signife plibonigas EMC en la gamo de 500KHZ~2MHZ. La alia estas altfrekvenca magneta ringo, kun indukto de ĉirkaŭ 60uH, kiu signife plibonigas EMC en la gamo de 30MHZ~50MHZ.
La provaj datumoj de la malaltfrekvenca magneta ringo estas montritaj en la suba figuro, kaj la totala marĝeno estas pliigita je 2dB en la intervalo de 300KHZ~30MHZ:
La provaj datumoj de la altfrekvenca magneta ringo estas montritaj en la suba figuro, kaj la marĝeno estas pliigita je pli ol 10dB:
Mi esperas, ke ĉiuj povas interŝanĝi opiniojn kaj cerbumi pri EMC-optimumigo, kaj trovi la plej bonan solvon en kontinua testado.
Afiŝtempo: Jun-07-2023